короче мне разонравилось
вчера вечером разобрал нафиг =)
недостаточно точно
буду модернизировать, да и в процессе сборки выяснилось что немного криво просверлил отверстия, полозья далеко друг от друга( 1.5 мм лишних)
буду учится точно сверлить отверстия :lol:
а второй конец всёже нуно закрепить
ато шпилька не совсем прямая и когда каретка рядом с шаговиком то дальний конец шпильки начинает болтаться туда сюда, лишняя вибрация тока.
запеленговал тут магазин с фторопластом, листы 2 мм 30Х30 см(но нужно на склад далеко ехать за товаром)
куплю, подложу под прижимную планку, шоб скользило лучше
а направляющие будут те же что на видео, это стальные профили буквой П с отполированными сторонами по которым и скользит каретка (а в каретке вырезаны небольшие пазы в которые я фоторопластовые прослойки положу, ато металл стирается слишком сильно)
крутил шаговиком
там слева видна плата родная от сканера, я пока её использую чтоб шаговик крутить в тестах
ненаю по мойму обычно крутится, шаговик из сканера. мб это просто на видео кажется что быстро?
усилие порядочное, если без концевиков делать то покорёжит саму себя
(пока ограничусь концевиками которые будут тупо общий провод разрывать )
при испытаниях просто шпилька из муфты выдернулась когда каретка до конца доехала случайно =)
кстати незнаю из чего муфту слабать нормальную
попробую шланг поискать, гдето был вроде кусок.