Вот что получилось.
roboforum.ruТехнический форум по робототехнике. |
|
|
Alex Post писал(а):Под верх явно подача прервалась пластика. Нужно смотреть хотэнд-экструдер, что там может заедать.
Так и не услышал: пластик какой? Температура печати какая?
Alex Post писал(а):И еще, напечатай столбик побольше, 40х40 например. Возможно что косина и закругленные углы - это из-за того, что пластик не успевает остыть, и его усадка утягивает.
И, забыл совсем спросить: лыски на валах шаговиков есть? Если нет - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать. Сам столкнулся, что вроде все до дури затянуто, а при рывках стопорные винтики чуть-чуть, но проскальзывают.
Sadhaka писал(а):А ускорение и рывок (jerk) какой? Это в прошивке самого принтера прописано. Ещё количество шагов двигателей на мм в прошивке точно правильное указано?
Myp писал(а):попробуй уменьшить DEFAULT_MAX_ACCELERATION c 2000 до 1000
а DEFAULT_XYJERK с 20 до 10
ну и я бы повысил DEFAULT_EJERK до 15, это полезно для ретрактов
и слегка странно что в прошивке число шагов указано ровно 200, прям так идеально совпала калибровка осей с калькулятором?
обычно после калибровки осей получается цифра чуть чуть отличающаяся.
Myp писал(а):зачем новый? просто поменяй местами с другим мотором. скорей всего мотор не причём, там нечему ломаться.
заодно проверь и поменяй местами провода к моторам, бывает что плохо контачит разъём.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0