может у тебя и схема подключения есть? и даже с пояснениями че хотели? ато тяжко без нее
Добавлено спустя 1 час 26 минут 14 секунд: вобщем только два принципиальных вопроса: 1. какая там максимальная частота SPI клока? 2. 16 и 17 ноги закорочены между собой чтоли? Это общий двунаправленный строб?
по коду RW1 - это два сигнала. Один входной на прерывание, другой выходной с открытым коллектором. Очень похоже что это одна цепь. Как узнать они объединены снаружи или нет? Когда осциллограмма клока будет? PIC10 килогерц 50 вытягивает без переписывания на асм. Там больше?
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: пора новый форум мутить РобоСадоМазо народ - купите себе PicKit2 и не парьтесь - у него хоть корпус есть и не дорого Много нервов и времени сэкономите себе и главное другим
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 35 секунд: ну кто тут супер тестер? я погонял - вроде работает. ноги: RW1 - 1 IO - 3 CLK - 6
обидно когда для хороших людей 1000 рублев дорого.. как вариант пиккит2 народ тоже сам собирает на коленках - можно поискать. ну и кризис не так уж страшен вам выбор с резюками действительно не отменяли.
Может кто независимо потестит на протеусе? Почитатели протуеса: а как это муть вывести на реальный LPT? Чуете чем пахнет?
в протеусе есть вариант подключения реального компорта в схему насчёт лпт незнаю.
сомнительно, ибо у ЛПТ задержки гиганские ненормированные задержки в винХР и чтото выводить в него точное нельзя банально сервой даже не поуправляешь по ЛПТ без ухищрений с совместимостью. я кстати смонстрячил прогу управления сервой по ЛПТ, макс что удалось это чтоб серва дрожала качалкой в пределах +-5 градусов но любой скачёк загрузки ЦП всё сбивает. банально всплывающее сообщение в аське заставляет серву дёргаться на полоборота
ухты как забавно оказалось что есть гдеб теперь время найти чтоб поиграться с компортом из протеуса